一.本實(shí)用新型公(gōng)開了一種氨氣吸收(shōu)裝置,主要為水循環回路(1),所述水循環(huán)回路(1)由氨洗滌塔(2)、泵(3)、一級冷凝器(4)和二級冷凝器(5)構成,所述(shù)氨洗滌塔(2)上的進氣口(6)與反(fǎn)應(yīng)釜(9)的出氣口(10)相連,其(qí)特征(zhēng)在(zài)於:所述氨氣吸收裝(zhuāng)置上還串接有水循環回路(11),所述水循環回路(11)由氨洗滌塔(12)、泵(13)、一級冷凝器(qì)(14)和(hé)二級冷凝器(15)串聯(lián)構成,所述水循環回(huí)路(lù)(11)的氨洗滌塔的進氣口(12)與水循環回(huí)路(1)中氨洗滌塔的出液口(8)相連。通(tōng)過在水循環回(huí)路(lù)上再串接一個水循環回路,采用多次(cì)吸收,提高氨氣吸收量,從而避免了因氨氣來不(bú)及吸收而泄(xiè)露的問題,保護了環境。
二.為擴大合成氨係統氨水排放量, 增加吸收負荷,對氨吸收裝置提出(chū)了技術改造方案:利用原裝置吸收弛放氣中的氣氨製成(chéng)氨水,新增1套氨水(shuǐ)精(jīng)餾製液氨裝(zhuāng)置,製成(chéng)的氨含量為(wéi)99.0%的(de)液氨用作合成尿素。對比(bǐ)了改造前(qián)後氨吸收工藝(yì)流程;論述了氨水精餾塔的結構特點、填料類(lèi)別和塔(tǎ)內液體分布器(qì)的特性參數;對改造前後(hòu)運行參數進行了對比,結果表明,改造後尾氣中氨含量從未出現超標現象,實現(xiàn)了氨水零排放。




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